極致降本丨煉鐵廠聚焦鐵水均硅指標優(yōu)化,小調整撬動大降本!
“天下之事,常成于勤儉而敗于奢靡。”在當今競爭激烈的市場環(huán)境中,降本增效已成為企業(yè)生存與發(fā)展的核心密碼,更是提升競爭力、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必由之路。河北鑫達集團深刻洞察到這一趨勢,多年來堅定不移推行降本增效策略,集團各公司優(yōu)化工藝流程、改進操作方法等,為降本增效工作注入了強大動力。

河北鑫達鋼鐵集團有限公司煉鐵廠緊跟降本增效旗幟引領,努力打磨自身潛力,大力開展降成本工作,為經營目標達成做出積極貢獻。近日,煉鐵廠將高爐均硅數(shù)值與公司其他高爐均硅對比,發(fā)現(xiàn)偏高,同樣配吃經濟料的前提下,硅素控制較為保守。為達到穩(wěn)產、節(jié)焦、優(yōu)質的目標,降低生產成本和噸鐵成本,煉鐵廠成立了精益改善小組,開展高爐降低鐵水均硅攻關。

在致力于降低鐵水均硅數(shù)值的攻關過程中,煉鐵廠精益改善小組精心制作了原因分析圖,從生產影響和還原機理與途徑兩方面下手,全面剖析影響鐵水均硅的各類因素,又通過查看職能單位報表、制定操作方針、查看高爐日報與煉鐵報表、高爐操作曲線等手段,最終確定出出鐵節(jié)奏、鐵水錳含量、爐渣堿度、爐頂壓力四項為主要原因。
明確了諸多影響鐵水均硅的因素后,攻關小組迅速行動,制定了一系列行之有效的改進措施。針對出鐵節(jié)奏不緊湊的原因,強化出鐵節(jié)奏,提高冶煉強度及利用系數(shù),降低了鐵滴與焦炭中灰分的接觸時間,并且鐵滴通過高爐料層的時間也相應減少,進入鐵水的硅將減少。提前組織對場鐵口開口,零間隔組織,可避免因組織問題導致鐵間隔超出規(guī)定時間。

針對鐵水錳含量低的原因,通過配吃錳含量較高的塊礦,或提高錳含量高的塊礦比例,在不影響高爐燃耗水平的前提下,適當增加錳含量較高的鐵礦塊與Mb塊,增加鐵水錳含量,在改善渣鐵流動性的同時起到了降低原料成本的作用。
針對爐渣堿度低的原因,及時校驗入爐礦成分,提高入爐燒結礦配比,保證將堿度控制在合理范圍,為此攻關小組重新制訂了配料核算制度,不同于以往等Si、S超出規(guī)定值調整二元堿度,每小時校驗入爐計算堿度,根據(jù)相鄰鐵水成分的差值△Si、△S校驗堿度,從而保證降硅的同時,鐵水硫含量有較高的內控率。
針對爐頂壓力低的原因,攻關小組決定先提高入爐風量,活躍爐缸,再逐步上調頂壓設置值,保證爐頂壓力處于安全承受范圍,避免損壞爐頂設備。

歷經不懈拼搏與鉆研,在嚴格落實一系列精心制定的改進措施后,鐵水均硅數(shù)值得到了卓有成效的控制。改善過程中,不僅配吃經濟料穩(wěn)定了爐況,也完成了各項經濟、技術指標的提升,切實貫徹了降本增效理念,還建立了崗位技術操作規(guī)程及作業(yè)指導書,使職工在日常工作中有章可循。
“萬人操弓,共射一招,招無不中。”鑫達人秉持著勤儉節(jié)約的理念,積極變革創(chuàng)新,從辦公用品的合理利用到生產環(huán)節(jié)的精細把控,深度挖掘每一處潛力,持續(xù)優(yōu)化,點點滴滴匯聚成顯著的成本優(yōu)勢。眺望未來,降本增效依舊是企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略中不可或缺的核心。鑫達人要繼續(xù)堅守勤儉節(jié)約,以無畏的探索精神,堅定不移地加大技術研究,全方位提升生產效率,降低生產成本,向著打造卓越企業(yè)的目標奮勇前行,攜手共創(chuàng)新輝煌!
“天下之事,常成于勤儉而敗于奢靡。”在當今競爭激烈的市場環(huán)境中,降本增效已成為企業(yè)生存與發(fā)展的核心密碼,更是提升競爭力、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必由之路。河北鑫達集團深刻洞察到這一趨勢,多年來堅定不移推行降本增效策略,集團各公司優(yōu)化工藝流程、改進操作方法等,為降本增效工作注入了強大動力。
河北鑫達鋼鐵集團有限公司煉鐵廠緊跟降本增效旗幟引領,努力打磨自身潛力,大力開展降成本工作,為經營目標達成做出積極貢獻。近日,煉鐵廠將高爐均硅數(shù)值與公司其他高爐均硅對比,發(fā)現(xiàn)偏高,同樣配吃經濟料的前提下,硅素控制較為保守。為達到穩(wěn)產、節(jié)焦、優(yōu)質的目標,降低生產成本和噸鐵成本,煉鐵廠成立了精益改善小組,開展高爐降低鐵水均硅攻關。
在致力于降低鐵水均硅數(shù)值的攻關過程中,煉鐵廠精益改善小組精心制作了原因分析圖,從生產影響和還原機理與途徑兩方面下手,全面剖析影響鐵水均硅的各類因素,又通過查看職能單位報表、制定操作方針、查看高爐日報與煉鐵報表、高爐操作曲線等手段,最終確定出出鐵節(jié)奏、鐵水錳含量、爐渣堿度、爐頂壓力四項為主要原因。
明確了諸多影響鐵水均硅的因素后,攻關小組迅速行動,制定了一系列行之有效的改進措施。針對出鐵節(jié)奏不緊湊的原因,強化出鐵節(jié)奏,提高冶煉強度及利用系數(shù),降低了鐵滴與焦炭中灰分的接觸時間,并且鐵滴通過高爐料層的時間也相應減少,進入鐵水的硅將減少。提前組織對場鐵口開口,零間隔組織,可避免因組織問題導致鐵間隔超出規(guī)定時間。
針對鐵水錳含量低的原因,通過配吃錳含量較高的塊礦,或提高錳含量高的塊礦比例,在不影響高爐燃耗水平的前提下,適當增加錳含量較高的鐵礦塊與Mb塊,增加鐵水錳含量,在改善渣鐵流動性的同時起到了降低原料成本的作用。
針對爐渣堿度低的原因,及時校驗入爐礦成分,提高入爐燒結礦配比,保證將堿度控制在合理范圍,為此攻關小組重新制訂了配料核算制度,不同于以往等Si、S超出規(guī)定值調整二元堿度,每小時校驗入爐計算堿度,根據(jù)相鄰鐵水成分的差值△Si、△S校驗堿度,從而保證降硅的同時,鐵水硫含量有較高的內控率。
針對爐頂壓力低的原因,攻關小組決定先提高入爐風量,活躍爐缸,再逐步上調頂壓設置值,保證爐頂壓力處于安全承受范圍,避免損壞爐頂設備。
歷經不懈拼搏與鉆研,在嚴格落實一系列精心制定的改進措施后,鐵水均硅數(shù)值得到了卓有成效的控制。改善過程中,不僅配吃經濟料穩(wěn)定了爐況,也完成了各項經濟、技術指標的提升,切實貫徹了降本增效理念,還建立了崗位技術操作規(guī)程及作業(yè)指導書,使職工在日常工作中有章可循。
“萬人操弓,共射一招,招無不中。”鑫達人秉持著勤儉節(jié)約的理念,積極變革創(chuàng)新,從辦公用品的合理利用到生產環(huán)節(jié)的精細把控,深度挖掘每一處潛力,持續(xù)優(yōu)化,點點滴滴匯聚成顯著的成本優(yōu)勢。眺望未來,降本增效依舊是企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略中不可或缺的核心。鑫達人要繼續(xù)堅守勤儉節(jié)約,以無畏的探索精神,堅定不移地加大技術研究,全方位提升生產效率,降低生產成本,向著打造卓越企業(yè)的目標奮勇前行,攜手共創(chuàng)新輝煌!
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